3D打印机堵头的几种解决方案

笔者所在的福建泉州第五中学的Fablab里有几台3D打印机,然而堵头现象成为了我们挥之不去的梦魇。大多数资料都建议我们使用有机溶剂(卸甲水)或直接送修,殊不知堵头很多情况下只是其他问题导致的。根据日常解决堵头的经验,本文列举了几种常见的“堵头”原因,应能与其他资料互为补充,为3D打印保驾护航。

写在前面

由于学校只有两台Ultimaker 2和五台MakerBot Replicator Mini,其他型号我从未用过,因此本文所介绍的经验仅于上述两机型测试过,其余机型酌情借鉴。

耗材折断

这是最常见的原因之一,表现为出丝呈点状断断续续。遇到这种情况,首先取消打印,然后退出耗材,手动塞入耗材即可。

对于Ultimaker 2,在主菜单中依次选择MATERIAL→CHANGE,预热完成(喷头温度120℃后,取下导管与喷头连接处的蓝色卡扣,一手用手指或钳子向下压住白色卡扣的同时,另一手拔出导管。白色卡扣是一种膨胀扣,不压住是没法拔出导管的。如果断掉的耗材较长,这时就可以拔出。如果不幸断成了好几截(从透明塑料管上很容易看出来)或者其他难以直接拔出的情况,转动旋钮使挤出机送料,将断掉的部分顶出。

之后,继续转动旋钮,送出超出导管约10cm的耗材。用手辅助对准喷头的孔,用力塞入,直到喷头出丝稳定。如果在出丝稳定之前耗材就不够长了,用手抓住导管向下压,必要的时候从步进电机的进料口微微施力以防打滑。如果已经出丝稳定,而导管还未回到原位,下压导管的同时,转动旋钮使挤出机反向抽出耗材以加速进程。导管复位后,转动旋钮使挤出机送出一点料,确保正常后,维修就完成了。

由于绕制时靠内的耗材弯曲程度较大,容易崩断,当耗材快要用完时也会相当频繁地折断,而且多是断成三四节。这时请不要吝惜剩余的耗材,果断打开一卷新的吧!因为即使你解决了一次,下一个模型基本也不会正常打印的。

耗材变性

这种情况一般体现为喷头根本不出丝,偶尔会有变色的材料覆盖在喷头处。多数情况下,这是由于喷头没有散热至室温就切断风扇电源引发的,比如停电、坏习惯(打印完直接切断电源)甚至熊孩子的攻击。

对于Ultimaker 2,解决的方法与“耗材折断”大致相同,此处不再赘述。

对于MakerBot Replicator Mini,在MakerBot Desktop或MakerBot Print软件中选择CHANGE→UNLOAD FILAMENT,等待耗材退出来后,选择LOAD FILAMENT并按照提示装入耗材。与此同时,一手对耗材施加适当压力,另一手扣住挤出机侧面以防掉落,直到喷头出丝,即可将变性的材料挤出。

再次重申,打印完毕之后不要立即切断打印机电源,应等到风扇不再转动(Ultimaker)或按钮背光变白(MakerBot)。如果停电,也应手动扇风几分钟。

导管阻力过大

是的,你没有看错,这种神奇的异常还真的被笔者碰上了。一次使用MakerBot Replicator Mini打印时,机器一直提示堵头,使用“耗材变性”一节的方法多次均无效果。后来发现其导管因老化变窄,导致挤出机因为阻力过大,判断为堵头。这时,只需拆下导管,直接将耗材装入挤出机。倘若因没有导管觉得心慌,购买一条新的不失为一个好主意。


本文依照使用福建泉州第五中学上述打印机的经验编写,仅供参考,对照搬本文做法造成的任何损失,恕不负责。